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GCr15钢轴承套圈接纳中频加热电源举行热处置惩罚爆发缺陷的缘故原由及其工艺刷新

GCr15钢轴承套圈接纳中频加热电源举行热处置惩罚爆发缺陷的缘故原由及其工艺刷新

某轧钢机轴承套圈遭受压力为400kN ,转速为130r/min ,接纳GCr15钢制造 。热处置惩罚工艺为:860℃加热奥氏体化 ,230℃等温淬火4h ,粗磨后二次回火150℃x3h 。等温淬火后组织为:下贝氏体(体积分数为60%-70%)+回火马氏体+匀称漫衍的碳化物 ,硬度≥63HRC 。关于这些热处置惩罚 ,我们常接纳中频加热电源举行 ,可是生产中发明 ,套圈外外貌泛起橘皮状组织缺陷 ,导致工件失效 。

磨练发明 ,套圈辊道上形成橘皮状缺陷 。微观视察发明 ,组织晶粒粗大 ,晶界氧化呈玄色网 ,部分晶界爆发熔化征象 ,泛起夹角形孔洞;同时磨练发明橘皮下泛起碳化物群集 ,在距橘皮外貌2mm处硬度下降至54HRC 。这说明外貌泛起脱碳层 ,在橘皮区域发明多处裂纹并向基体延伸扩展 。剖析起源以为 ,橘皮和脱碳缺陷是工件外貌泛起加热过烧引起的 。金相视察发明 ,工件质料部分氧化铝超标 ,评为3-3.5 级 ,碳化物网状为2级 ,碳化物液析为1.5-2级 ,碳化物带状为3-3.5级 。工件热处置惩罚后组织不匀称 ,典范组织为:针状马氏体带+回火马氏体+下贝氏体(体积分数占20%-30%)+玄色托氏体网+残留奥氏体+碳化物 。

剖析以为 ,铸锭凝固时 ,共晶碳化物形成树枝状偏析称液析 ,枝晶碳含量较高 ,局部泛起(Fe ,Cr)3C+(Fe ,Cr)7C3A三元共晶 。工件铸造使共晶骨架被打碎 ,某些共晶碳化物以液析形式保存下来 ,铸造不充分使液析超标 ,从而引起工件易爆发过烧缺陷 。另一方面 ,工件加热至860℃后 ,碳化物带状区奥氏体合金化较高 ,而非碳化物带状区奥氏体合金化水平低 ,加之炉温不均与尺寸因素 ,合金元素扩散不充分 ,奥氏体匀称化较低 ,导致等温转变时间纷歧致 。工件在230℃等温中 ,有的区域:A-M(大部分) ,有的区域A-B下 。由于工件大 ,等温最先时需时较长 ,冷却慢 ,使工件形成团絮状托氏体 ,工件于是泛起淬火软点缺陷 。工件回火中 ,又形成马氏体 ,使尺寸胀大 ,增添工件变形倾向 。别的 ,回火组织中有回火马氏体和未回火马氏体 ,并有体积分数为20%的下贝氏体 ,组织不匀称 ,引起内应力上升 。当内应力大于工件屈服极限时 ,导致工件泛起翘曲变形 ,并使套圈圆度超标 。由于圆度超标套圈运行中辊道泛起太过摩擦 ,若是同时保存缺油或供油缺乏及超负荷的事情状态 ,极易爆发摩擦生热 。当其温度抵达或凌驾伪共晶温度1080℃时 ,工件泛起过烧征象 。

综上剖析 ,GCr15钢套圈缺陷包括:组织中有1.5-2级的碳化物液析 ,锻后组织不匀称 ,工件淬火加热时液析区泛起低熔点的伪三元共晶组织;工件热处置惩罚后组织不匀称 ,马氏体量过高而下贝氏体量缺乏 ,工件尺寸胀大引起内应力增大.导致工件圆度超标 ,使套圈运转中摩擦加剧 。爆发工件外貌过烧脱碳失效 。

为避免上述缺陷和失效 ,工艺刷新如下:

1)铸造加热应坚持炉温匀称 ,锻后磨练锻件碳化物应匀称漫衍 ,锻后组织切合手艺标准 。

2)热处置惩罚加热炉炉温坚持匀称一致 ,炉料安顿应使工件温度匀称 ,避免工件奥氏体化不均导致热处置惩罚后组织不均、应力过大 ,使工件运行中泛起摩擦强烈过烧脱碳失效 。

3)接纳中频加热电源举行等温热处置惩罚 ,力争温度匀称 ,组织转变和形成组织匀称稳固 ,不致爆发较大应力和变形 ,以及由此引发的工件太过摩擦泛起的过烧征象 。

工件在热处置惩罚历程中受多方面因素的影响 ,不可阻止的会爆发一些缺陷 ,因此掌握常见缺陷的预防步伐是很有须要的 。本文简朴剖析了轴承套圈爆发缺陷的缘故原由及其工艺刷新 ,小编希望您能把学到的应用到事情中去 。

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